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設備故障的實例分析與處理

放大字體  縮小字體 發布日期:2018-03-17  瀏覽次數:83
核心提示:1 稀油站潤滑油起泡原因分析及處理 我公司一臺Φ3.2×5.8m生料磨減速器配套的XYZ-63G稀油站,在一次換油后,出現油站回油起泡現

 

 

1 稀油站潤滑油起泡原因分析及處理

    我公司一臺Φ3.2×5.8m生料磨減速器配套的XYZ-63G稀油站,在一次換油后,出現油站回油起泡現象,隨著時間延長,泡沬越來越多,最后泡沬頂開油站回油觀察孔蓋,從觀察孔處溢出(如圖1所示)。

   因潤滑油起泡不僅會造成潤滑油從油箱中溢出,增加油的消耗,同時,還會影響設備的潤滑效果,使潤滑油的散熱效果變差,加速潤滑油的氧化變質等等,所以,必須及時處理。根據經驗,潤滑油起泡的原因大致有以下幾點:①新潤滑油灌裝過程中混入空氣,本身含有氣泡,②油箱油位低或吸油管漏氣等,③油泵密封失效,有漏氣現象,④回油管位置不當,回油沖擊油面時波動大,造成氣泡,⑤冷卻水漏入油中,⑥油質差,⑦飛濺潤滑或浸油潤滑時,油位高,攪動太劇烈,⑧選用的油的黏度大,吸油困難,⑨潤滑油質量有問題,容易起泡。經檢查及觀察,氣泡中沒有水份,油箱排污口也沒有水放出,不是進水的問題,至于設備方面,未做任何變動,僅僅是因換油后才有氣泡,所以,我們分析認為,應該是油的質量差或黏度大的問題。因為此次換油,是因潤滑油變質,稀油站供油溫度較高且天氣變熱,我們把原用的L-CKC220中負荷工業閉式齒輪油換為L-CKC320中負荷工業閉式齒輪油。因為L-CKC220及L-CKC320都曾在此稀油站用過,未出現過油起泡現象,并且,工業閉式齒輪油標準(GB5903-2011)中,L-CKC220中負荷工業閉式齒輪油與L-CKC320中負荷工業閉式齒輪油的泡沬性(泡沬傾向/泡沬穩定性)技術指標是一樣的。那么,應該是油的質量有問題。為此,我們利用停機時間,清理了油站內的泡沬及潤滑油,重新換用同一牌號但不同批次的潤滑油,且試驗時,只打開稀油站的回油閥,讓潤滑油只在稀油站內循環,經觀察,在油溫正常的情況下,回油同樣存在起泡現象,且發現在閥門全開的情況下,油量較小,壓力只有0.20MPa。為此,我們轉換到稀油站的一臺備用油泵試驗,情況未變,顯然,油泵已磨損。為此,我們更換了一臺CB-B63油泵再試,回油起泡現象消失,同時,供油量增大,壓力也增大到0.40MPa。投入正常運行,在供油溫度達53℃時,仍未見回油起泡現象,說明問題已經解決。分析認為,原用潤滑油已變質,黏度變小,在油泵已磨損的情況下,仍能抽送潤滑油;而換油時,油泵的吸油管裸露在外,有一部分空氣進入,并且,換用的新潤滑油黏度增大,已磨損的油泵的抽送能力變差,從而加速潤滑油的攪動,容易產生氣泡;同時,由于油泵抽送能力變差,一部分空氣會從油泵已磨損的22×45×10油封(此油封位于油泵輸入軸處,裸露在外)與軸之間的空隙中進入油泵中,空氣與油混合,從而產生大量氣泡,因為生料磨連續運轉,這樣,氣泡連續產生,從而會充滿油站的空間,并最終從觀察孔溢出。

2 膠帶輸送機跑偏原因分析及處理

2.1 輥壓機系統的B1000×6m膠帶輸送機跑偏及處理

    此膠帶輸送機用于把出提升機的物料(含熟料、混合材、經輥壓的物料等)輸送到V型選粉機中。此膠帶輸送機的功能除了輸送外,還有一個功能就是除鐵,因此,在膠帶機上安裝了懸掛式永磁除鐵器、金屬探測器及永磁除鐵滾筒。膠帶輸送機的輸送能力為510t/h,帶速為1.25m/s,前滾筒為Φ500永磁除鐵滾筒,后滾筒為Φ630外置式電動滾筒。輸送機使用中最主要的問題就是膠帶跑偏嚴重,造成物料漏出及膠帶、托輥磨損過大。分析認為,造成膠帶跑偏及磨損的原因主要有以下幾方面:①入膠帶的物料量較大(尤其是輥壓機沖料時),且出提升機的物料流向與膠帶機輸送方向是垂直的,從而導致跑偏,②膠帶機長度較短,未能安裝自動調心托輥,③前滾筒為磁性滾筒,表面容易吸附一些含鐵物質,導致滾筒直徑在寬度方向上大小不一,從而導致跑偏,④膠帶較短,傳動滾筒未采用包膠結構,為了避免膠帶打滑卡死,只得拉緊后滾筒,導致拉緊力較大,磨損加大,且前部滾筒的6313軸承易壞,軸承壞后,前滾筒擺動大,又會導致膠帶跑偏。為了防止跑偏,我們有意讓膠帶在空載時向一邊跑,重載時回到正常位置,并且在膠帶機入料口加擋板,但效果不大,膠帶幾乎每個月要換一次。針對這種情況,我們取消了輸送機,把出提升機的溜管改道,讓溜管直接進入V型選粉機的入口,這樣一來,膠帶的跑偏及磨損問題是解決了,但輥壓機因無除鐵裝置,輥面磨損及壓潰很大,所以,在改后5個月,只得重新使用膠帶輸送機。此次,我們進行了一些改進:①利用改道時的一部分溜管,使入膠帶機的物料流動方向與膠帶機輸送方向一致,以減輕物料沖擊,②在受料處加三組橡膠圈式的緩沖托輥,并把原上部托輥間距由1200mm改為500mm,③保持前滾筒軸承完好,避免因前軸承磨損造成前滾筒擺動過大而造成膠帶跑偏,④加強操作管理,及時清理前滾筒上吸附的物料。經上述處理后,膠帶的跑偏現象大有好轉,使用壽命達3~4個月時間,托輥的磨損速度降低,更換次數減少。

2.2 B650×7.625m膠帶輸送機跑偏處理

    此膠帶輸送機,用于輸送礦渣,帶速為1.25m/s。輸送機系自行制作安裝,從安裝以來就存在膠帶跑偏問題,用常用的調整后滾筒的辦法不能解決問題。經初步檢查,發現前后滾筒不平行,且機架高度比設計要求高,為此,我們重新把機架解體,并處理前后滾筒不平行問題。處理后稍有好轉,但膠帶跑偏還是未根本解決。最后經多次檢查,發現是傳動滾筒偏擺較大,且滾筒在寬度方向上直徑大小不一,系加工質量不合要求造成。對此,我們把傳動滾筒放到車床上加工,半徑方向局部車掉約5mm,跑偏問題得到較好解決。

3 輥壓機故障的曲線判斷法及處理經驗

    在輥壓機的觸摸屏“歷史趨勢”一欄中,共有左右側的間隙、壓力及電流等六根曲線,這些曲線真實記錄了輥壓機從啟動、投料、停料及停機期間的參數變化,通過對正常情況與不正常情況的曲線比較,以及平時處理故障時的實踐經驗,筆者總結了通過曲線來判斷并處理故障的一些經驗,現以我公司的一臺CLF14065為例作一介紹。

3.1 啟動時跳?!?/FONT>

    圖2為啟動時跳停的曲線(圖中黃色為左側壓力,紫紅色為右側壓力,綠色為左側間隙,紅色為右側間隙,蘭色為定輥電流,橙紅色為動輥電流,橫向每格時間為6S,縱向每格壓力/電流/間隙為6MPa/A/mm。也就是說,上面兩根線為電流線,中間兩根線為間隙線,下面兩根線為壓力線)。啟動時,定輥電流快速上升,升到55A電流高高限后跳停,而動輥剛開始啟動。根據經驗,這是啟動時兩輥面間有物料,造成定輥負載太大,電流過高而跳停。在操作中,要求輥壓機必須無料啟動,但有些操作人員在啟動時未按操作規程檢查兩輥面間是否有物料,以及定、動輥是否可以輕松轉動,從而在兩輥間有物料時啟動就會造成跳?,F象。

    兩輥面之間進入物料,是因為氣動閘板閥關閉不嚴,在停料后一部分物料落入兩輥之間。對此,應檢修氣動閘板閥,使其開閉靈活,并人工轉動定、動輥,清空兩輥面之間的物料。

3.2 投料時間隙差超限或跳?!?/FONT>

 圖3左邊為投料時間隙異常曲線,間隙左大右小,且間隙差達10mm而報警(間隙差超限設定值為10mm,延時45s后會因間隙差超限超時而跳停)。通過與圖4投料正常時的曲線(正常曲線顯示,投料瞬間,電流、間隙及壓力變化速度快,曲線很陡,)比較,明顯可看出圖3左邊中,左側間隙曲線比較陡,與正常情況相同,而右側間隙曲線比較平緩,與正常情況相異,從而造成左右側間隙差超限報警。從曲線可判斷右側有問題。再從圖3右邊停料時的曲線看,右側的間隙變化也比較平緩,且其壓力快速降到0 MPa,然后再升到預加壓力值6.5MPa。而圖5為停料正常時的曲線,曲線顯示停料瞬間,電流、間隙及壓力變化速度快,經過約6s時間后曲線較平穩,且壓力從工作壓力快速下降到5MPa左右,然后再快速升到預加壓力值。通過曲線比較,我們可判斷右側的蓄能器壓力不足或節流閥B開度不夠,造成投料時右側油缸的油不能退讓到蓄能器中,右側油缸的壓力變化慢,而停料時,右側蓄能器不能及時對油缸補油,從而在停料時使右側油缸壓力下降過快。后經檢查,右側節流閥B只打開1圈,而左側節流閥B打開6圈。經調整右側節流閥B開度后,運行正常。

  3.3 運行時間隙或壓力異常 

   圖6為運行時不正常情況的曲線,左右側的壓力都較低,在預加壓力值6.5MPa左右,左側間隙變化不大,而右側間隙變小到原始間隙值,從而造成間隙差超限報警。由曲線可初步判斷是右側液壓系統漏油較嚴重造成的。因漏油嚴重,壓差較大,系統不再補壓,從而使左右側間隙差加大。后經檢查,這是右側油缸漏油較嚴重造成的,更換油缸后運行正常。圖7為運行中壓力差大于設定值而跳停的曲線。從圖中曲線可看出,右側壓力正常,而左側壓力在預加壓力值以下,左右兩側間隙不大,因壓力差大于2MPa系統不再補壓,所以,最終造成壓力差大于設定值而跳停。由曲線初步判斷,這是左側液壓系統有泄漏造成的。經檢查,是左側快速泄壓閥泄漏造成的,更換后正常。圖8為運行中間隙差超高高限(間隙差達20mm)跳停。從曲線看,左側運行中壓力在預加壓力值左右,壓力較低,右側壓力正常,短時間內,左側間隙增大較大,而右側間隙不變,從而導致定、動輥電流增大,最終因左右側間隙差超高高限跳停。從曲線判斷,左側壓力不正常,閥件有泄漏,但不至于使輥壓機跳停,導致跳停的是左側輥面進入直徑較大的異物,把左側間隙頂開。這個故障,從觸摸屏的“報警信息”一欄中顯示為“間隙差超高高限跳?!?,但造成間隙差超高高限的原因不能得知,從觸摸屏的“歷史事件”一欄中可查到相關信息,即“左側輥面進入直徑大于40mm異物報警”,這才是故障的直接原因。所以,通過與其它信息比較并進行總結,從曲線查原因會更直接一些。

3.4 停料時異常

   圖3右邊為停料時異常的曲線,其故障判斷已在本文前面作了說明。圖9為停料時的異常曲線,此圖與圖3右邊的曲線有相同的地方,即左右兩側間隙變化速度相似,左側壓力變化也相同;與圖3右邊的曲線不同的地方在于,圖9右側壓力降為0MPa后,再升到預加壓力值用時較長,且停料后左右側間隙值相差較大,達8mm多,左大右小。從曲線可判斷,左右側的原始間隙未調整好,從而使停機后左右側間隙值相差較大,而液壓系統的問題與圖3相似,是右側蓄能器壓力不足或節流閥B開度不夠。經檢查,右側一個蓄能器失效,且右側節流閥B開度不夠,經更換蓄能器及調整節流閥B開度后,運行正常。圖10為停料時的異常曲線。停料時,定、動輥的電流并非象圖5一樣快速下降到空載電流,同時,左側間隙變化不大,而右側快速下降,從而造成兩輥間隙差超限報警;左側壓力沒有變化,而右側壓力下降到預加壓力值左右。從曲線可判斷,氣動閘板閥關閉不嚴,關閉后仍有物料落入,從而使電流不能快速下降到空載電流。至于左側間隙變化不大,壓力變化也不大,而右側間隙變化大,壓力下降,是由于左側落入的物料多些,右側落入的物料少些,從而使左右側間隙值及壓力值變化不一致,物料不再進入后,其曲線與正常情況相同。

 

 

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